Поскольку трансформатор Т-1 ПС 110/6 кВ типа ТДНГ-15000/110 с 26.11.2019 был поставлен на учащенный контроль в связи с неудовлетворительным состоянием трансформаторного масла, он нуждался в капитальном ремонте. Несмотря на то, что ремонт был отложен по инициативе потребителя, это не значит, что остальное оборудование ПС 110/6 кВ, в частности короткозамыкатель КЗ-110 Т-1 и все его оборудование, могло находиться в ненадлежащем и неисправном состоянии, однако этот факт имел место.
Следует отметить, что в соответствии с протоколом послеаварийных испытаний трансформатора сопротивление изоляции обмоток трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ на отдельных участках снизилось более чем на 99 % по сравнению с предыдущими испытаниями, что позволяет высказать предположение о том, что мог произойти пробой изоляции внутри трансформатора из-за волны перенапряжения со стороны энергосистемы, в результате чего могло как следствие развиться КЗ на вводной линии ГРУ 6 кВ потребителя.
Следует отметить также, что в соответствии с протоколом анализа газов, растворенных в масле после аварии концентрация углекислого газа CO2 в масле трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ составила 1,91986 %об, по результатам предыдущего отбора пробы она составляла 0,42285 %об (период между отборами проб составил 79 дней). Таким образом, концентрация CO2 увеличилась в 4,5 раза по сравнению с результатами исследования предыдущей пробы, при этом она превысила предельно допустимую концентрацию в 3,76 раз. В соответствии с РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле», Приложение 1, п. 1: «В случае перегрузки или перенапряжения увеличиваются, как правило в два и более раза концентрации СО2 и СО по сравнению с граничными значениями, например, вследствие отказа или неправильной работы разрядников, выключателей, грозовых и коммутационных перенапряжений, перекоса фаз, короткого замыкания в электрически связанной сети и т.д. За таким трансформатором необходимо проследить. Если причина роста концентраций относится к вышеупомянутым случаям, то через 1-2 мес. концентрации вернутся к исходным; если же они будут увеличиваться или тем более появятся углеводородные газы, то причиной этого может быть развивающееся повреждение, интерпретация которого будет зависеть от состава газов и их соотношений». Таким образом, увеличение концентрации CO2 свидетельствует о произошедшем перенапряжении или перегрузке.
Следует отметить, что кабельный ввод в ГРУ 6 кВ потребителя, в соответствии с протоколом испытания изоляции кабельной линии, находился в исправном состоянии.
В ходе настоящего исследования установлено, что имеется две версии относительно причины произошедшего КЗ и его последствий в виде пожара в ГРУ 6 кВ потребителя. Согласно первой версии, со стороны сетевой компании, КЗ возникло на отходящих фидерах ГРУ 6 кВ потребителя и впоследствии распространилось на вводную ячейку и вводную линию ГРУ 6 кВ потребителя со стороны трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ. Согласно второй версии, со стороны потребителя, КЗ возникло на вводной линии ГРУ 6 кВ потребителя, находящейся в зоне действия защит трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ, но из-за неисправного состояния короткозамыкателя КЗ-110 Т-1 оно не было вовремя локализовано и отключено, в результате чего возник пожар и ГРУ 6 кВ потребителя получило сильные повреждения.
Тот факт, что в результате аварии в виде КЗ произошло полное уничтожение кабельного ввода и оборудования вводной ячейки ГРУ 6 кВ потребителя в результате действия электрической дуги и пожара подтверждает, что КЗ возникло на вводной линии ГРУ 6 кВ потребителя, которая была уничтожена на длине около 5 м в сторону трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ равно как и вводная ячейка (№ 13) ГРУ 6 кВ потребителя. Также имеется документальное подтверждение, что начальник цеха ЭСА видел горящую дугу в районе портала и что на портале отгорел опуск гибкой ошиновки фазы А, который касался стены ГРУ 6 кВ потребителя, поскольку находился от нее на расстоянии не менее 2,2 м (согласно проекту) и это сопровождалось мощным разрядом, и что зона наибольших термических повреждений находится в восточной части ГРУ 6 кВ потребителя, в районе вводной ячейки, что зафиксировано в Постановлении МЧС от 14.07.2020.